拉丝机设备的工作原理是:根据操作者在面板上设定的运行速度,速度的模拟信号进入PLC,PLC在考虑了速度的升降时间后,按照一定的斜率输出模拟信号。这样做的目的主要是为了满足点动、穿带等一些操作的需要。PLC输出的模拟电压信号接至所有变频器的AI2(也可使用AI1)输入端,作为主速度给定信号。每个摆臂位移传感器的信号连接到相应的滚筒驱动变频器,作为PID控制的响应信号。根据摆臂在中心的位置,设定PID给定值。该系统是典型的带前馈的PID控制系统,一级串联,PID作为微调量。
由于系统的稳定性很大程度上取决于PID的作用,所以需要综合考虑其参数的设定,包括低速、高速、上升速度和下降速度。此外,在这个系统中还需要参与差动限制。这个系统参数值优化后,设备调试时600 m /min的速度非常稳定,彻底解决了原同步板高速下不稳定的问题(只能开到300 m /min)。拉丝机设备经过各种工况测试,拉丝机设备性能与进口DC驱动相同。设备效率90-95%,节电率40%左右。而且该系统中电器设备配置简洁,逻辑清晰,成本比原来大大降低。确实是一个非常优秀的性价比。
在金属加工中,
拉丝机设备是常见的一种。过去,一般采用DC发电机组(F-D系统)来完成。现在随着技术的进步和变频器的普及,变频控制已经广泛应用于拉丝机设备,利用PLC可以完成图纸类型设定、主动操作、生产过程控制、实时闭环控制、主动计米等功能。